供水設(shè)備水泵葉片通過頻率振動是流體機械的流道內(nèi)產(chǎn)生壓力脈動所誘發(fā)的高頻振動,其頻率是整圈葉片數(shù)與轉(zhuǎn)速頻率的乘積,即每根葉片通過流道突變或不連續(xù)處就產(chǎn)生一次壓力脈動,如果流道有多個突變或不連續(xù)處,則可能產(chǎn)生葉片通過頻率的多倍頻振動。針對葉片通過頻率的振動問題,大量研究及模擬計算,得出壓力脈動的普遍規(guī)律,據(jù)此提出流道改進、葉片形狀或安裝角度調(diào)整等措施,來降低葉片通過頻率的振動幅值。這些研究雖然有力地推動了流體機械的優(yōu)化設(shè)計,但推廣到現(xiàn)場葉片通過頻率的振動故障處理,還存在工期長、代價高、風(fēng)險大等問題。
一、供水設(shè)備水泵葉片通過頻率振動的機理分析
供水設(shè)備水泵葉片通過頻率的振動故障主要出現(xiàn)在泵或風(fēng)機上,但更常見于泵類,這主要是由于傳送介質(zhì)的差別,風(fēng)機傳送的介質(zhì)為氣體,屬于可壓縮流體,因此作用在結(jié)構(gòu)上的壓力脈動相對較小,不易激發(fā)葉片通過頻率振動。
現(xiàn)場出現(xiàn)葉片通過頻率的振動故障,無外乎兩方面原因:一是動剛度不足,即 設(shè)備或與其相連管道的動剛度不足,在壓力脈動作用下,出現(xiàn)振動放大效應(yīng),甚至共振,表現(xiàn)為葉片通過頻率振動十分劇烈,這在現(xiàn)場是最為常見的;二是運行環(huán)境惡化,使得流體壓力脈動的幅度增大,激發(fā)了較大的葉片通過頻率振動?,F(xiàn)場由于運行壞境惡化,引發(fā)葉片通過頻率振動的常見故障包括:
1)由于流體機械與其進出管線形成一個封閉的流動空間,如果管線設(shè)計不合理,導(dǎo)致流體在管線中的壓力或速度產(chǎn)生突變,就可能激發(fā)葉片通過頻率的振動。
2)葉片未在設(shè)計工況下運行。由于葉輪、導(dǎo)葉等過流部件均是基于最優(yōu)工況而進行設(shè)計的,即在最優(yōu)工況下,流體離開葉輪時的切向速度分量較小,激發(fā)的壓力脈動也較?。划?dāng)設(shè)備運行偏離最優(yōu)工況時,葉輪出口的流速分布就含有一定的切向速度分量,這些切向速度分量可能會產(chǎn)生旋渦或脫流現(xiàn)象,而設(shè)備在該狀況下運行就會產(chǎn)生較大的壓力脈動,并可能誘發(fā)葉片通過頻率的振動。
3)設(shè)備安裝偏差或運行磨損將可能導(dǎo)致流道內(nèi)的壓力脈動劇烈,引發(fā)了葉片通過頻率振動。
二、案例1——結(jié)構(gòu)共振所誘發(fā)的葉片通過頻率振動
某600 MW機組配備了A、B、c三臺給水泵,軸系布置及相關(guān)參數(shù)詳見圖1。現(xiàn)場對三臺主給水泵新機調(diào)試中的振動進行了分別測試,發(fā)現(xiàn)振動存在一定的共性問題,具體如下:(1)主給水泵軸系振動問題主要表現(xiàn)在前置泵上,其最大振動頻率達到12 mm/s左右,已超過制造廠給出的限值(7.6 mm/s);(2)除了基頻(1X、25Hz)振動外,前置泵振動的主要頻率成分為5倍頻(5X、125 Hz)振動、10倍頻(10X、250 Hz)振動、以及15倍頻(15X、375 Hz)振動等(圖2)。
考慮到前置泵轉(zhuǎn)子有5根葉片,分析該泵發(fā)生了葉片通過頻率的振動故障。為進一步確定激振源,決定對前置泵的結(jié)構(gòu)固有頻率進行測試,具體如下:(1)現(xiàn)場采用錘擊試驗,對前置泵靜止狀態(tài)的結(jié)構(gòu)固有頻率進行了測試,結(jié)果表明存在一個120Hz左右的結(jié)構(gòu)固有頻率(圖3中綠色曲線);(2)同時,為了解前置泵在運轉(zhuǎn)狀態(tài)下的結(jié)構(gòu)固有頻率,特對該泵惰走過程中的10倍頻振動成分(2倍葉片通過頻率)的BODE圖進行了測試,結(jié)果表明前置泵存在一個124 Hz左右的結(jié)構(gòu)固有頻率(圖3中黑色曲線)。
因此,該前置泵振動故障的原因是其葉片通過頻率與泵體固有頻率相近,引發(fā)了結(jié)構(gòu)共振或近似共振。為此,現(xiàn)場對前置泵前、后軸承分別進行了加支撐處理(圖1),一方面使泵體固有頻率提高至129 Hz左右;另一方面也有效降低了激振響應(yīng)的靈敏度(圖3中紅色曲線),最終把前置泵的振動降至了合格水平。
三、案例2——偏離最優(yōu)工況所誘發(fā)的葉片通過頻率振動
某電動消防泵為臥式離心泵,額定轉(zhuǎn)速為2965 dmin,轉(zhuǎn)子葉輪有4根葉片,軸系結(jié)構(gòu)及測點布置如圖4所示。該泵振動特征如下:
1)當(dāng)電機空轉(zhuǎn)時,振動良好(表1序號1),帶泵運行后,在額定流量下水泵的最大振動超過8 mm/s(表1序號2),超過了現(xiàn)行國標(GB/T 6075.3—2011)規(guī)定的泵振動值不應(yīng)超過4.5 mm/s,電機振動值不應(yīng)超過2.8 mm/s。
2)振動頻率為葉片通過頻率(4X)及其倍頻(8X)。
3)現(xiàn)場采取一系列振動治理措施,比如:研磨設(shè)備底腳,增大接觸面;對基礎(chǔ)框架進行灌漿處理;對泵體進行解體檢查、重新調(diào)整葉輪口環(huán)與密封間隙;對水泵轉(zhuǎn)子進行高速動平衡等,但振動仍然超標。
經(jīng)咨詢制造廠家(美國Peerless Pump Compa—ny),該泵是按照《固定消防泵安裝標準》(NFPA20)進行設(shè)計選型的,其最優(yōu)工況并不是額定工況(100%流量),而應(yīng)在150%流量以上。為此,現(xiàn)場測試了150%和180%流量下的振動數(shù)據(jù)(表1序號3~4),結(jié)果表明葉片通過頻率大幅下降。
四、案例3——運行磨損所誘發(fā)的葉片通過頻率振動
某亞臨界600 MW機組鍋爐的雙級、動葉可調(diào)軸流式一次風(fēng)機在運行中出現(xiàn)了振動爬升,由3mm/s左右爬升至10 mm/s以上,嚴重影響了風(fēng)機的安全運行。該風(fēng)機工作轉(zhuǎn)速為1 490 r/min,軸系如圖5所示。
現(xiàn)場對一次風(fēng)機進行了詳細的振動測試,結(jié)果如下:
1)由于風(fēng)機的支撐軸承包裹在風(fēng)道內(nèi),為測試軸承座振動,先關(guān)閉了動葉片的開度,并揭開風(fēng)機的上蓋運行,結(jié)果表明3、4號軸承座振動基本穩(wěn)定在3.5 mm/s左右。
2)安裝風(fēng)機上蓋后帶負荷運行,把振動傳感器臨時固定在風(fēng)機外殼體中分面上,測量風(fēng)機外殼體的振動。當(dāng)風(fēng)機升速至額定轉(zhuǎn)速時,風(fēng)機振動約為4.0 mm/s左右,然后逐漸增大動葉的開度,風(fēng)機振動也隨之迅速爬升。當(dāng)動葉開度超過60%時,振動已在7.0—14.0 mm/s的范圍內(nèi)大幅波動(圖6),且主要表現(xiàn)為葉片通過頻率振動(546 Hz左右,22倍頻)。
3)風(fēng)機振動的波動具有周期性,大約15 min左右完成一次波動;另外,與一級葉輪相比,風(fēng)機的二級葉輪處的振動更為劇烈,且葉片通過頻率更為明顯,比如:在動葉開度60%工況下,現(xiàn)場測得二級葉輪處殼體中分面的振動速度達到13.20 mm/s左右,其中葉片通過頻率振動(22X)就達到9.88 mm/s。
考慮到振動與動葉開度關(guān)聯(lián)明顯,分析該風(fēng)機激振源在流場上,而振動速度是在長期運行中逐漸爬升起來的,這就可以排除風(fēng)道流阻的設(shè)計問題。因此決定對風(fēng)機進行解體檢查,結(jié)果發(fā)現(xiàn):在液壓執(zhí)行機構(gòu)中,一、二級執(zhí)行機構(gòu)的銅襯套磨損嚴重,與中心軸之間的間隙變大超標,造成一、二級葉片的開度不一致而引起風(fēng)機振動異常。隨后對相關(guān)部件進行更換、處理,風(fēng)機振動速度降至2.6 mm/s左右,從而消除了該振動故障。
五、結(jié)語
葉片通過頻率是泵或風(fēng)機由于流體的壓力脈動,產(chǎn)生的常見振動頻率成分之一。誘發(fā)劇烈的葉片通過頻率振動的常見原因有葉片通過頻率共振、管路或風(fēng)道設(shè)計不合理、葉片未在設(shè)計工況下運行、安裝偏差或運行磨損等?,F(xiàn)場可采用結(jié)構(gòu)調(diào)頻處理、運行方式優(yōu)化、檢修安裝調(diào)整等措施,來消除該振動故障。